本文介紹使用PLC和觸摸屏替代原溫度巡檢儀對(duì)煤化工壓縮機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造的思路和方法,對(duì)提高壓縮機(jī)控制系統(tǒng)控制先進(jìn)性、穩(wěn)定性和可靠性有一定借鑒作用。
1、壓縮機(jī)控制系統(tǒng)改造前狀況
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司煤氣化廠壓縮機(jī)控制原采用6塊昌暉儀表生產(chǎn)的SWP-MD807-01-08-HL溫度巡檢儀進(jìn)行顯示控制壓縮機(jī)主機(jī)軸瓦溫度、電機(jī)軸瓦溫度、電機(jī)定子溫度、各級(jí)進(jìn)口溫度、各級(jí)出口溫度、潤(rùn)滑油溫度、冷卻水溫度等測(cè)點(diǎn)的指示、報(bào)警、聯(lián)鎖功能,利用電接點(diǎn)壓力表、壓力控制器、壓差控制器進(jìn)行壓縮機(jī)的油壓、水壓、油壓差等聯(lián)鎖控制。由于外接控制點(diǎn)過多,且分布在腐蝕、振動(dòng)等惡劣現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中,導(dǎo)致壓縮機(jī)經(jīng)常誤動(dòng)作跳閘影響生產(chǎn)。由于壓縮機(jī)設(shè)備在化工生產(chǎn)中對(duì)穩(wěn)定性要求極高,對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量影響較大,為此,結(jié)合實(shí)際情況決定進(jìn)行自動(dòng)化技術(shù)改造。
2、壓縮機(jī)控制系統(tǒng)改造思路與實(shí)施方案針
對(duì)過去壓縮機(jī)儀表柜中存在的問題,根據(jù)以往跳閘統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,決定采用西門子step7可編程控制器軟件和軟件界面TIA PortalV13觸摸屏編程軟件進(jìn)行改造。第一步先將電器控制部分由傳統(tǒng)的繼電器控制更改為PLC,改造后現(xiàn)場(chǎng)線路大為簡(jiǎn)化,電器控制柜中各元器件數(shù)量驟減,在程序中增加聯(lián)鎖觸點(diǎn)自鎖功能,可在設(shè)備跳閘后第一時(shí)間找到故障點(diǎn),確定故障點(diǎn)范圍,可縮短了查找問題的時(shí)間。第二步改造儀表控制柜,淘汰原來的巡檢儀,采用1塊觸摸屏(12英寸,304.8mm),儀表控制柜中安裝1塊8路模擬量輸入模塊和6塊4路熱電阻輸入模塊,主模塊使用雙串口PLC模塊,所用模塊線路板全部采用CRC70防腐劑進(jìn)行防腐,防止現(xiàn)場(chǎng)空氣中H2S等有害氣體對(duì)電路板的腐蝕。溫度采用原三線制Pt100鉑電阻進(jìn)行測(cè)溫,油壓、水壓、壓縮機(jī)一段進(jìn)氣壓力采用YR-ER102單晶硅壓力變送器進(jìn)行測(cè)壓,油壓壓差采用YR-ER101單晶硅差壓變送器進(jìn)行測(cè)量,取消原來的電接點(diǎn)壓力表、壓力控制開關(guān)、壓差控制器等壓力聯(lián)鎖控制點(diǎn),力求減少故障點(diǎn)。所有報(bào)警、聯(lián)鎖點(diǎn)直接從PLC軟件中取用,然后通過數(shù)據(jù)傳輸線與觸摸屏相連接,并在觸摸屏軟件中定義顯示聯(lián)鎖點(diǎn)的動(dòng)作指標(biāo)參數(shù)。
PLC軟件方面主要編寫了4個(gè)子程序。SBR_0運(yùn)用20個(gè)網(wǎng)絡(luò)主要實(shí)現(xiàn)了電器油泵、主機(jī)、風(fēng)機(jī)、注油器等運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的控制。程序中引入了1#泵啟動(dòng),M5.2倒1#泵中間點(diǎn),1#泵手動(dòng)停止,過載停泵,啟動(dòng)輔泵3s后停主泵,人為停泵或人為倒泵不啟動(dòng)輔泵中間點(diǎn)等功能。SBR_1運(yùn)用28個(gè)網(wǎng)絡(luò)主要實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)場(chǎng)采集熱電阻溫度信號(hào)、油壓、水壓及壓縮機(jī)一段進(jìn)氣壓力等。SBR_2運(yùn)用29個(gè)網(wǎng)絡(luò)完成了整機(jī)的報(bào)警、聯(lián)鎖功能,實(shí)現(xiàn)了故障點(diǎn)第一時(shí)間發(fā)生時(shí)聯(lián)鎖自鎖功能,便于快速準(zhǔn)確查找問題;此程序中編寫了主機(jī)的允許啟動(dòng)回路,故障蜂鳴報(bào)警回路,停車回路及系統(tǒng)互鎖復(fù)位功能。SBR_3運(yùn)用21個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)通過可編程控制器中間點(diǎn)去觸發(fā)觸摸屏報(bào)警邏輯位,通過調(diào)用本程序可在觸摸屏上方便直觀的記錄顯示每一個(gè)報(bào)警信息何時(shí)觸發(fā)、何時(shí)確認(rèn)、何時(shí)消失等詳細(xì)信息。整個(gè)程序通過運(yùn)用多個(gè)子程序來分別完成各自的功能,使得每一步都一目了然,條理清晰。觸摸屏在軟件中分別組態(tài)監(jiān)視畫面、報(bào)警畫面、趨勢(shì)畫面、系統(tǒng)設(shè)置等多個(gè)畫面,通過軟按鈕相互進(jìn)行切換,操作人員可以更方便地操作、記錄、查看壓縮機(jī)運(yùn)行相關(guān)數(shù)據(jù)。
3、壓縮機(jī)控制改造后主要實(shí)現(xiàn)的功能
①控制系統(tǒng)中控制元器件大為簡(jiǎn)化,電器控制柜只保留原來的2臺(tái)油泵、風(fēng)機(jī)、注油器、盤車、主機(jī)啟停按鈕,將原來的主機(jī)電流顯示由指針式更換為YR-GFI-3K1M-5直流電流表,使主機(jī)電流顯示更為準(zhǔn)確直觀,并能將電流以4-20mA方式送入PLC。
②主要運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備狀態(tài)指示直接以動(dòng)畫形式顯示在觸摸屏上,更為直觀實(shí)用。新增報(bào)警功能,可在設(shè)備發(fā)生跳閘故障時(shí)在觸摸屏上查詢報(bào)警的詳細(xì)信息。通過軟件組態(tài)可實(shí)現(xiàn)模擬量測(cè)點(diǎn)超溫、超壓預(yù)警變色功能,及時(shí)提醒操作人員采取相應(yīng)措施,以避免發(fā)生設(shè)備事故。
③所有模擬量測(cè)點(diǎn)在觸摸屏內(nèi)部通過軟件組態(tài)實(shí)時(shí)顯示趨勢(shì),可方便地查詢機(jī)組運(yùn)行的歷史趨勢(shì),特別是在主機(jī)跳閘等異常情況下通過調(diào)用歷史數(shù)據(jù)顯得尤為重要,能在第一時(shí)間確定設(shè)備故障原因。
④聯(lián)鎖功能完善,人機(jī)界面觸摸屏設(shè)置聯(lián)鎖停車、緊急停車、設(shè)備故障時(shí)可報(bào)警停車,以避免發(fā)生安全事故。
⑤通過進(jìn)行系統(tǒng)技術(shù)改造后,現(xiàn)場(chǎng)傳輸控制線路數(shù)量驟減,整個(gè)控制系統(tǒng)只保留了模擬量測(cè)量點(diǎn)的采集信號(hào)線,凡涉及聯(lián)鎖控制點(diǎn)的二次回路均在STEP7編程軟件組態(tài)中實(shí)現(xiàn)。因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)連接的硬件測(cè)點(diǎn)少了,必然使整個(gè)系統(tǒng)故障率降低,穩(wěn)定性提高;而且軟件編程非常靈活,十分有利于整個(gè)系統(tǒng)后期的改造與開發(fā)。
利用PLC和觸摸屏控制技術(shù)對(duì)壓縮機(jī)具體的控制要求進(jìn)行編程后,反復(fù)進(jìn)行模擬現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),經(jīng)不斷改動(dòng),最終將該技術(shù)成功投運(yùn)到壓縮機(jī)的控制上。目前已連續(xù)完成3臺(tái)CO2壓縮機(jī)控制改造,從整體運(yùn)行效果分析,基本杜絕了壓縮機(jī)設(shè)備非正常跳閘的現(xiàn)象,其工作穩(wěn)定可靠程度較好。由于精簡(jiǎn)了現(xiàn)場(chǎng)控制傳輸線路,取消了聯(lián)鎖物理測(cè)點(diǎn),相應(yīng)儀表維修人員檢查、校驗(yàn)等工作量也大為減少,以確保壓縮系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行。
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