昌暉儀表舉例說明了三沖量控制系統(tǒng)在DCS(以TDC-3000為例)中是如何實現(xiàn)的,并給出了鍋爐汽包水位控制的具體實施、投運步驟,對于同類系統(tǒng)具有一定的參考價值。
鍋爐是化工、煉油、發(fā)電等工業(yè)生產(chǎn)過程中必不可少的重要動力設備,為了確保安全,穩(wěn)定生產(chǎn),鍋爐設備的控制系統(tǒng)就顯得愈加重要。鍋爐設備是一個復雜的控制對象,主要輸入變量是負荷、鍋爐給水、燃料量、減溫水、送風和引風等;主要輸出變量是汽包水位,蒸汽壓力,過熱蒸汽溫度,爐膛負壓,過??諝?煙氣含氧量)等。其中鍋爐汽包水位的控制又是最主要的,為了克服虛假水位可能引起的誤動作以及給水系統(tǒng)的干擾,引入了三沖量控制系統(tǒng)。由于目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的鍋爐系統(tǒng)仍采用老式的儀表盤(柜)控制臺,少數(shù)采用微機控制,這其中的儀表又主要是常規(guī)儀表,這就給三沖量控制系統(tǒng)的投運及整定帶來很大的困難,大多數(shù)此類系統(tǒng)都未能按照原始設計成功地在生產(chǎn)中運行。本文以某大型裝置中廢熱鍋爐的三沖量控制系統(tǒng)為例,來說明三沖量控制系統(tǒng)是如何在DCS(以TDC-3000為例)中實現(xiàn)的。
2、三沖量控制方案的介紹
廢熱鍋爐是重油汽化裝置中的一關鍵設備,它利用重油汽化產(chǎn)生的高溫合成氣降溫所釋放的巨大能量來生產(chǎn)高壓蒸汽,同時對合成氣進行冷卻。三沖量控制系統(tǒng)實施的好壞具有舉足輕重的作用:供水不足,可導致設備燒壞,甚至爆炸;供水太多,可能生產(chǎn)出不合格的蒸汽,影響到后續(xù)工段。其控制方案如圖1所示。
圖1 廢熱鍋爐的三沖量控制系統(tǒng)
功能框圖如圖2所示,它是采用APM的標準算法和常規(guī)控制點來實現(xiàn)的。
圖2 三沖量控制系統(tǒng)功能框圖
3、三沖量控制方案的實施
①測控手段
液位測量變送器LT03采用了昌暉儀表生產(chǎn)的YR-ER101單晶硅差壓變送器,其安裝方法如圖3所示。
圖3 鍋爐汽包水位差壓變送器的安裝圖
具體安裝時,帶冷凝罐的高端接汽包水位差壓變送器的正壓室(H),這樣變送器工作在負特性下,線性較好,而且不必進行傳統(tǒng)意義上的負遷移。現(xiàn)場引壓管的敷設應保證一定的坡度,這樣冷態(tài)開車時需要的蒸汽冷凝量才會有保證,現(xiàn)場指示與DCS指示才能相符。又因取樣管線靠近廢熱鍋爐,冷凝液溫度較高,可能會隨環(huán)境溫度變化,從而導致液位測量值輕微波動,為消除此不穩(wěn)定因素,應采用蒸汽全天侯伴熱,并加保溫處理。
②鍋爐汽包水位測量差壓變送器量程范圍的確定
YR-ER101單晶硅差壓變送器量程、零點的調(diào)整是通過HART手操器來實現(xiàn)的。鍋爐汽包水位測量差壓變送器量程下限和量程上限分別為:
變送器量程下限量程:△P0=ρ1×H=0.958×260=249mmH2O;此時,液位0%,差壓變送器輸出4mA。
變送器量程上限量程:△PF=△P0-ρ2×H=249-0.703×260=66mmH2O;此時,液位100%,差壓變送器輸出20mA;
其中ρ1為差壓變送器正、負引壓管內(nèi)冷凝液的密度,取958kg/m3;ρ2為廢熱鍋爐內(nèi)工藝介質(zhì)的密度,為確保測量精度,根據(jù)工藝條件以及液體的平均蒸發(fā)率(11.4%),此時的密度進行如下修正: ρ2=790.4×(1-0.114)+22.4×0.114=702.85kg/m3;
③控制方程
參照上述功能框圖,得出控制方程為:
PVCALC=C1×P1+C2×(P2-C3)+C4
公式中PVCALC為計算值(m3/h);P1為工藝蒸汽量(m3/h);P2為LIC03的輸出值(%)C1-P1的系數(shù)(0.0005)(kg/h→m3/h);C3-50%;C2-P2的系數(shù)(0.15)(%→m3/h);C4偏差(0.0)
故LY03A的PV值=0.0005×FIA10.PV+0.15×(LICA03.OP-50)+0.0;
4、三沖量控制系統(tǒng)投運
組態(tài)時將上述參數(shù)輸入DCS,在手動狀態(tài)下,將工藝調(diào)整穩(wěn)定后即可對系統(tǒng)進行投運。
①LYC03置自動
進行給水流量單沖量控制(注:DCS軟件自身設置為:當LYC03在手動(MAN)或自動(AUTO)方式時,系統(tǒng)只能為單沖量系統(tǒng);當LYC03投串級(CAS)時,LYC03自動變?yōu)锳UTO方式,自動投入三沖量控制。按經(jīng)驗法進行PID參數(shù)整定,得LYC03的整定,結果為K=0.17,TI=13s(積分時間),T2=0.0(微分時間)。運行穩(wěn)定。
②將LYC03投串級
此時LYC03自動變?yōu)樽詣臃绞?,系統(tǒng)即進行三沖量控制。進行LYC03的PID參數(shù)整定,結果為:K=0.17,TI=13s(積分時間),T2=0.0(微分時間)。此時投運工作便告完成。
5、系統(tǒng)變通
本控制系統(tǒng)設計比較靈活,若實際生產(chǎn)需要,也可很容易地在原來的基礎上實現(xiàn)二沖量控制。只需將控制方程中的各參數(shù)作如下修改:C1=0.0;C2=0.15;C3=0.0;C4=0.4,其投運步驟同三沖量控制系統(tǒng)。
實踐證明,與常規(guī)儀表(http://prosperiteweb.com/product/)相比, DCS是很容易實現(xiàn)三沖量這類高級控制方案的,該控制系統(tǒng)功能完善,運行可靠,維護量小,保障了廢熱鍋爐的安全穩(wěn)定運行。此外,對于其它高級先進控制方案,在DCS中也是很容易實現(xiàn)的,這充分體現(xiàn)了DCS的高級控制功能。
作者:北京化工大學自動化系 程新謙、厲玉鳴
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