1、渦街流量計(jì)無指示
①合成氨一臺測量水的渦街流量計(jì),無指示
故障檢查、分析:分析主要原因是渦街流量計(jì)測量元件或儀表電路部分出現(xiàn)故障引起的,經(jīng)檢查一次元件沒壞,將儀表打開后發(fā)現(xiàn)儀表內(nèi)有水,電路部分腐蝕。
故障處理:儀表更換后,問題解決。
②加氫裝置球罐原料氫氣流量采用渦街流量計(jì)進(jìn)行測量,正常球罐操作壓力為0.8-1.2MPa,近期由于氫氣產(chǎn)出量經(jīng)常供應(yīng)不足,導(dǎo)致球罐壓力工作在0.4MPa壓力以下。原料氫氣流量也經(jīng)常出現(xiàn)指示為零,而實(shí)際卻有大量氫氣進(jìn)入球罐
故障檢查、分析:檢查渦街流量計(jì)的信號回路和設(shè)置參數(shù),未發(fā)現(xiàn)問題。分析認(rèn)為由于氫氣壓力過低導(dǎo)致傳感器無法檢測到振動(dòng)信號,因氫氣壓力低時(shí)的密度值小于渦街測量的最小密度值,因此無法測量氫氣流量。
故障處理:提高氫、系統(tǒng)壓力后,儀表指示正常。
從該故障分析來看,氫氣測量情況下,盡量不要選用渦街流量計(jì)進(jìn)行測量,尤其在壓力較低、介質(zhì)工作密度小的情況禁用。
2、渦街流量計(jì)無流量時(shí)有指示
①硝酸753尾氣渦街流量計(jì)測量管道內(nèi)無流體流動(dòng),但流量積算儀有流量顯示
故障檢查、分析:造成渦街流量計(jì)發(fā)生故障的主要原因有以下幾種:
a、新安裝或新檢修好的渦街流量計(jì)安裝在現(xiàn)場管道上后,在開表過程中有時(shí)顯示儀表無指示。這往往是管道內(nèi)無流量或流量很小,致使速度為零或很小,在傳感器內(nèi)無旋渦產(chǎn)生。也可能是由于傳感器內(nèi)的檢測放大器靈敏度調(diào)得太低。如果管道內(nèi)未吹凈的焊渣、鐵屑等雜物卡在探頭與內(nèi)壁之間,使探頭不振動(dòng),也會(huì)引起一次表無指示。
b、管道內(nèi)無流體流動(dòng),但流量積算儀有流量顯示。這是由于儀表接地不良,引入了外部干擾引起的;也可能是由于靈敏度調(diào)得太高所致。實(shí)踐證明,靈敏度不能調(diào)得太高,否則會(huì)引起流量偏高或指示波動(dòng);調(diào)得太低,流量積算儀又無指示。一般應(yīng)在無流量和無外界干擾,使流量積算儀指零即可。
c、管道內(nèi)有強(qiáng)烈的機(jī)械振動(dòng),也會(huì)使流量積算儀有指示,而工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)場管道常常受動(dòng)力設(shè)備的影響而發(fā)生振動(dòng),這種振動(dòng)所形成的噪聲干擾,對渦街流量計(jì)儀表的準(zhǔn)確檢測是非常有害的,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致儀表無法正常工作。如泵可以引起流體的壓力脈動(dòng)(靜壓脈動(dòng)),而間隙性大幅度的開閉閥門,或負(fù)荷的突變,則可引起流體對儀表的大沖擊。渦街流量計(jì)最怕大范圍的波動(dòng)沖擊,更怕介質(zhì)中央夾雜的焊渣、石塊等硬物的沖擊,這些都會(huì)使噪聲信號增大,以致影響測量精度。
d、流量積算儀顯示數(shù)值擺動(dòng),這除了是放大器靈敏度調(diào)整的不合適以外,另一個(gè)原因是流量計(jì)安裝不正確,使流場產(chǎn)生振動(dòng)。
e、渦街傳感器的探頭與內(nèi)壁只有很小的距離,極易被沙粒、污物堵住,使振動(dòng)源不能振動(dòng),儀表指零。此時(shí)如用外力敲擊幾下一次表的殼體,有時(shí)會(huì)把探頭與內(nèi)壁之間的污物振動(dòng)掉,使儀表恢復(fù)指示。有時(shí)流量積算儀指示偏低且遲緩,是有污物堵在了探頭與內(nèi)壁之間,但未堵死,此時(shí)可旋動(dòng)絲杠,使振動(dòng)源旋轉(zhuǎn)180°,即把振動(dòng)源倒過來,讓流體反沖一下振動(dòng)源,有時(shí)會(huì)解決問題。
f、有時(shí)一送電,儀表就指示某一刻度,且不管怎樣調(diào)整靈敏度電位器,也總不變化,這往往是渦街流量計(jì)內(nèi)部某元件損壞所致。
通過應(yīng)用以上的方法進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn)造成此故障的原因是該渦街流量計(jì)的接地不良。
故障處理:將儀表的接地接好,儀表指示正常。
②一款YR-AF11型渦街流量計(jì),安裝運(yùn)行后一直正常,一次檢修后,關(guān)死渦街流量計(jì)前端閥門后,渦街流量計(jì)仍有流量顯示
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)渦街流量計(jì)附近有大功率電動(dòng)機(jī)和高壓線經(jīng)過,分析可能是電動(dòng)機(jī)及高壓線產(chǎn)生的電磁信號干擾,檢查屏蔽線接觸良好,調(diào)整噪聲平衡參數(shù)及觸發(fā)器輸人電平參數(shù)后,故障依舊。調(diào)整流量計(jì)參數(shù)使其切除信號范圍增大(即調(diào)整小信號切除參數(shù),流量計(jì)指示為零),但流量計(jì)在小流量狀態(tài)下,信號被覆蓋,流量計(jì)無法檢測。后來發(fā)現(xiàn)渦街流量計(jì)一直顯示50Hz的頻率信號,根據(jù)計(jì)算:Qf=f×3.6/kt(m3/h),其結(jié)果與流量積算儀瞬時(shí)流量示值一致,因此懷疑是工頻電源交流信號的影響。將轉(zhuǎn)換器和傳感器完全接地,仍有流量顯示,應(yīng)是供電電源引起的故障。
故障處理:將普通的穩(wěn)壓電源換成開關(guān)電源,故障消除(開關(guān)電源與一般電源相比,有多級吸收濾波系統(tǒng),能吸收各種高頻、低頻信號的干擾)。也可以在渦街流量計(jì)前加裝隔離型配電器,能起到抗干擾作用。
3、渦街流量計(jì)指示不準(zhǔn)
①新安裝的渦街流量計(jì)指示長期不準(zhǔn),而且指示波動(dòng)大
故障檢查、分析:檢查儀表回路接線、參數(shù)設(shè)定均無問題。渦街流量計(jì)前后的直管段滿足安裝要求,測量介質(zhì)溫度在設(shè)計(jì)范圍無汽化現(xiàn)象。最后判定只能由于一次傳感器出現(xiàn)問題,拆下傳感器進(jìn)行檢査,將變送器拆下后,未發(fā)現(xiàn)腔室有掛料和凝堵現(xiàn)象。將變送器送到流量檢定室進(jìn)行檢定,各個(gè)流量刻度都非常穩(wěn)定和準(zhǔn)確。于是決定恢復(fù)安裝,現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)原來安裝的墊片內(nèi)徑小于渦街傳感器內(nèi)徑,因此造成流量指示不準(zhǔn)。
故障處理:更換合適的墊片后運(yùn)行一直比較準(zhǔn)確和穩(wěn)定。
②工藝人員反映硫化床加料儀表流量指示偏低,根據(jù)反應(yīng)器熱點(diǎn)溫度和補(bǔ)充的氫氣量進(jìn)行估算,至少流量在3m3/h左右,而測量儀表顯示僅在1m3/h左右。傳感器掛料后流量指示誤差大
故障檢查、分析:檢查儀表回路接線、參數(shù)設(shè)定均無問題。測量介質(zhì)溫度在設(shè)計(jì)范圍無汽化現(xiàn)象。分析一次傳感器出現(xiàn)問題,拆下傳感器后,發(fā)現(xiàn)腔室有物料和金屬纏繞墊片的碎片附著在渦街止流體上。
故障處理:對止流體進(jìn)行清理恢復(fù)安裝后開表運(yùn)行正常。
③高壓N2停用時(shí),儀表仍有20%的流量指示
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查儀表回路接線、參數(shù)設(shè)定均無問題。對其流量零點(diǎn)和小流量切除點(diǎn)進(jìn)行修改,修改后流量確實(shí)指示為零。但當(dāng)用量小于小流量切除點(diǎn)時(shí),儀表又無法測量。檢查現(xiàn)場工藝條件,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場管道固定不好,振動(dòng)比較嚴(yán)重。
故障處理:將變送器前后的工藝管線分別進(jìn)行固定,減少了管道振動(dòng),解決問題。
④中壓蒸汽由孔板流量計(jì)改造為渦街流量計(jì)測量后,指示流量與原來的流量比較相差較大,指示量較以往數(shù)據(jù)低10%左右
故障檢查、分析:檢查變送器的線路未發(fā)現(xiàn)問題,檢查二次記錄儀表和一次儀表的量程參數(shù)設(shè)置均一致,原二次儀表的流量開方特性也已經(jīng)改為線形。檢查渦街流量計(jì)的密度參數(shù)設(shè)置,設(shè)定參數(shù)為10.5kg/m3,而實(shí)際密度為11.6kg/m3。
故障處理:將密度參數(shù)按照11.6kg/m3設(shè)定后,顯示數(shù)據(jù)與以往數(shù)據(jù)基本一致。
⑤原T-103塔加熱用汽為0.4MPa蒸汽,由于0.4MPa蒸汽用量較大,供汽滿足不了生產(chǎn)需求,于是工藝人員將1.0MPa蒸汽代替0.4MPa蒸汽使用。月底蒸汽能源數(shù)據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果顯示:1.0MPa蒸汽缺口較大,而0.4MPa蒸汽雖有富裕量,但與1.0MPa蒸汽缺口量不能平衡
故障檢查、分析:計(jì)量人員到現(xiàn)場檢查0.4MPa蒸汽和1.0MPa蒸汽的各儀表,認(rèn)定問題出現(xiàn)在T-103塔加熱用汽計(jì)量表,原因?yàn)門-103塔加熱用汽改為1.0MPa蒸汽后相應(yīng)的流量參數(shù)未進(jìn)行修改。
故障處理:將原來為0.4MPa蒸汽的渦街流量計(jì)的溫度、壓力、密度按照1.0MPa蒸汽的溫度、壓力、密度參數(shù)進(jìn)行修改童新核算量程后開表運(yùn)行。此后的月份蒸汽能源盤點(diǎn)數(shù)據(jù)未出現(xiàn)過上述情況。
4、因渦街流量計(jì)選型方面問題引起流量計(jì)小流量時(shí)無法測量
新苯胺車間的加堿流量儀表FT-418在調(diào)節(jié)閥閥位小于56%時(shí)無顯示,而大于56%閥位時(shí)指示正常,不利于工藝操作
故障檢查、分析:現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),F(xiàn)T-418正??刂屏髁吭?.5-1.23m3/h,而選用的渦街流量計(jì)口徑為DN40,正常測量范圍是4-30m3/h,因此在調(diào)節(jié)閥閥位小于56%時(shí)無顯示。有顯示的數(shù)值誤差也比較大。
故障處理:更換小口徑渦街流量計(jì),由于無現(xiàn)成的DN25以下的渦街流量計(jì),更換了一臺DN40的電磁流量計(jì)。由于電磁流量計(jì)的低流速測量效果較渦街流量計(jì)效果明顯,運(yùn)行后小于0.53m3/h的流量也能顯示出來,大大地方便了工藝人員操作。
5、因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而引起渦街流量計(jì)故障
新苯胺車間的4#線管網(wǎng)蒸汽用于裝置自產(chǎn)汽和外來用汽輸送,當(dāng)裝置自產(chǎn)汽大于本身用汽量時(shí)則向外輸送蒸汽,當(dāng)自產(chǎn)汽小于本身用汽量時(shí)則向內(nèi)輸送蒸汽。為了能夠分別測量自產(chǎn)汽和外用汽的流量,需要在4#線管網(wǎng)的一條管線上安裝兩臺流量計(jì)進(jìn)行測量。原設(shè)計(jì)為兩臺渦街流量計(jì)分別從產(chǎn)汽和進(jìn)汽方向相向安裝。可是運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)兩臺流量計(jì)均有指示(如下圖)。
自產(chǎn)蒸汽 產(chǎn)氣計(jì)量表 用氣計(jì)量表 外來蒸汽
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故障檢查、分析:因渦街流量計(jì)測量為旋渦信號,因此無論自產(chǎn)汽還是外來汽流過兩臺流量計(jì),都會(huì)有旋渦信號在兩臺流量計(jì)流過,因此將會(huì)出現(xiàn)兩臺計(jì)量表同時(shí)有流量顯示。
故障處理:將原設(shè)計(jì)的渦街流量計(jì)改為孔板流量計(jì)測量方式,因?yàn)榭装瀹a(chǎn)生差壓信號,當(dāng)向外產(chǎn)汽時(shí),產(chǎn)汽計(jì)量表接受為正差壓信號因此顯示有輸出,而用汽計(jì)量表接受為負(fù)差壓信號無輸出,反之亦然。實(shí)施改造后,再未出現(xiàn)兩臺表同時(shí)有輸出的情形。