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昌暉儀表:汽輪機轉(zhuǎn)速波動原因分析與處理

2016/11/23 13:05:35 人評論 次瀏覽 分類:調(diào)試維修  文章地址:http://prosperiteweb.com/tech/1152.html

昌暉儀表介紹萊鋼熱電廠高爐鼓風機機組轉(zhuǎn)速波動的情況,通過故障分析、靜態(tài)和動動態(tài)實驗等一系列措施,找到了汽輪機轉(zhuǎn)速波動的原因和解決方法,保證了高爐鼓風機的安全穩(wěn)定運行。

1、前言萊鋼熱電廠
萊鋼熱電廠2號高爐鼓風機組(以下簡稱2#風機)為汽輪機拖動的軸流離心混合式鼓風機。汽輪機型號為TRe9/160單缸凝汽反動式,風機型號為A-Gr8/11-S軸流、離心、混合式,均為德國GHH公司七十年代的產(chǎn)品,是萊鋼九十年代末從首鋼購買的二手設(shè)備,通過近幾年對油系統(tǒng)、調(diào)節(jié)系統(tǒng)、防喘振系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)的技術(shù)改造,已成為高爐煉鐵的主力風機,為萊鋼鐵、鋼、材產(chǎn)量的逐年攀升立下了汗馬功勞。但由于服役期限接近三十年,汽輪機本體及輔機已經(jīng)老化,設(shè)備的可靠性大幅度降低,目前只能作為備用機組。

其后對汽輪機進行了大修,大修過程中發(fā)現(xiàn)汽輪機轉(zhuǎn)子結(jié)垢嚴重、葉片有斷裂現(xiàn)象,被迫去掉40多片,進行了清垢處理。機組開機后轉(zhuǎn)速即出現(xiàn)周期性正弦波振蕩,一個周期內(nèi)峰谷值相差在100r/min左右。相關(guān)的二次油壓、蒸汽流量等工藝參數(shù)都出現(xiàn)周期振蕩的情況,嚴重影響了高爐鼓風機的運行工況,不能投入正常運行。

2#機組轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)設(shè)備采用美國WOODWARD公司的PEAK150調(diào)速器。根據(jù)對油系統(tǒng)和PEAK150調(diào)速系統(tǒng)的綜合分析,通過靜態(tài)、動態(tài)實驗,找到了影響轉(zhuǎn)速波動的真正原因,從根本上解決了轉(zhuǎn)速波動的問題,保證了風機的安全穩(wěn)定順行。

PEAK150調(diào)速器-http://prosperiteweb.com/tech/1152.html

2、調(diào)速系統(tǒng)簡介
2#機組的調(diào)速系統(tǒng)的基本控制原理如圖1所示。PEAK150設(shè)定在定轉(zhuǎn)速方式運行,兩個電磁式傳感器(以下簡稱MPU)將檢測到的轉(zhuǎn)速頻率信號送入PEAK150,經(jīng)過頻率/電壓轉(zhuǎn)換后,由高選器(HSS)進行高選,高選后的信號參加PID調(diào)節(jié),根據(jù)不同的設(shè)定采用不同的升速曲線對轉(zhuǎn)速的輸出進行控制。PEAK150的輸出電流信號經(jīng)過電液轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成對應的脈動油壓(二次油壓)信號,通過二次油壓的改變控制調(diào)速汽門的錯油門及油動機的行程,油動機行程對應著調(diào)速汽門(以下簡稱調(diào)門)的開度,從而控制進入汽輪機的新蒸汽流量,達到控制轉(zhuǎn)速的目的。

該機組的負荷調(diào)整以轉(zhuǎn)速調(diào)整為主,當需要增加負荷時,操作升速鍵(Raise),PEAK150的輸出電信號增加,二次油壓升高,調(diào)門開度相應開大,蒸汽流量增大,轉(zhuǎn)速升高;當減小負荷時,操作降速鍵(Lower),PEAK150的輸出電信號減小,二次油壓降,調(diào)門開度相應關(guān)小,蒸汽流量減少,轉(zhuǎn)速降低,從而達到控制汽輪機轉(zhuǎn)速的目的。

調(diào)速系統(tǒng)控制原理圖
圖1  汽輪機調(diào)速系統(tǒng)控制原理圖

3、原因分析
3.1 影響轉(zhuǎn)速的主要因素
通過對汽輪機調(diào)速系統(tǒng)控制原理的分析,認為影響轉(zhuǎn)速的主要工藝基本參數(shù)有6個。外因主要有:蒸汽壓力、蒸汽溫度、風機出口壓力。當蒸汽壓力或者蒸汽溫度突然升高或下降時,由于閥門開度不變,進入調(diào)門的蒸汽熱值發(fā)生變化,會影響轉(zhuǎn)速。同樣,當風機負荷發(fā)生突然改變時,由于影響到汽輪機的出力,因此會對轉(zhuǎn)速有很大影響。內(nèi)因有:PEAK150輸出控制電液轉(zhuǎn)換器的電流、調(diào)速汽門行程、二次脈動油壓。以上測點除調(diào)速汽門行程以外,其他測點在風機DCS系統(tǒng)都有顯示和歷史趨勢記錄,調(diào)速汽門行程在現(xiàn)場有標尺,在精度允許的范圍內(nèi),可以粗略地讀出調(diào)門行程的數(shù)值。另外,調(diào)節(jié)油的油質(zhì)、汽輪機本身的機械性能等也是影響轉(zhuǎn)速的重要原因。

為了從根本上找到轉(zhuǎn)速波動的原因,首先對PEAK150進行了全面的檢查。檢查整個回路接線是否有松動,檢查PEAK150的輸出電流是否正常,經(jīng)過檢查確定PEAK150工作比較穩(wěn)定和正常。

3.2 靜態(tài)實驗
為了確認調(diào)速系統(tǒng)是否工作正常,在機組冷態(tài)下進行了靜態(tài)試驗。所謂靜態(tài)實驗是指對電液轉(zhuǎn)換器進行整定,使PEAK150的驅(qū)動電流、二次油壓、調(diào)門開度類似于線性關(guān)系,符合設(shè)計要求(如圖2,圖3所示),保證調(diào)速汽門按照PEAK150的控制信號進行動作,從而實現(xiàn)PEAK150對進汽量和轉(zhuǎn)速的準確控制。

                    
圖2  二次油壓與PEAK150輸出電流的線性關(guān)系                                          圖3  二次油壓與油門行程的線性關(guān)系

靜態(tài)實驗方法如下:
①確認檢測儀表接線無誤后,給PEAK150送電。
②通過DCS的強制功能模擬開機或者是使機組泄油電磁閥斷電,使PEAK150閉鎖狀態(tài)解除,工藝系統(tǒng)具備靜態(tài)調(diào)試條件。
③通過PEAK150的智能終端設(shè)定使PEAK150輸出4-20mA,記錄對應的二次油壓和調(diào)門行程。
④觀察記錄的數(shù)值,對照工藝標準值,確認三者的對應關(guān)系是否滿足工藝要求。如果有偏差,就要對電液轉(zhuǎn)換器進行調(diào)零和調(diào)滿,對錯油門、反饋部套進反復調(diào)整,直到符合工藝要求。

通過在靜態(tài)實驗過程中對調(diào)速系統(tǒng)的動態(tài)實驗觀察,汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)曲線基本符合工藝要求。由此可以確認,整個調(diào)速系統(tǒng)各個部件在靜態(tài)實驗中運行是正常的。

3.3 動態(tài)實驗
為了進一步查找原因,在靜態(tài)實驗完畢后進行了動態(tài)試驗。所謂動態(tài)實驗就是在風機啟動過程和定速后加負荷過程中觀察機組的轉(zhuǎn)速情況,以及和轉(zhuǎn)速相關(guān)的各個參數(shù)情況。機組按操作規(guī)程進行啟動后,在機組由暖機轉(zhuǎn)速1500r/min進入到目標轉(zhuǎn)速3400r/min的過程發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速出現(xiàn)周期性振蕩,相應的蒸汽流量、二次油壓等參數(shù)都出現(xiàn)了周期性振蕩。

通過智能手操器調(diào)整PEAK150低轉(zhuǎn)速時增益(Speed dynamics →Speed gain)和積分參數(shù)(Speed dynamics → Low speed gain),轉(zhuǎn)速振蕩情況有所改善。在機組定速后的加負荷過程中,轉(zhuǎn)速的周期振蕩情況再次出現(xiàn),同樣,通過修改PEAK150高轉(zhuǎn)速時的增益(Speed dynamics →High speed gain)和積分參數(shù)(Speed ynamics →High speed reset),轉(zhuǎn)速振蕩情況有了很大改善。

但在轉(zhuǎn)速增加到4600r/min左右的時候,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速有突跳現(xiàn)象。根據(jù)歷史趨勢的顯示,在轉(zhuǎn)速設(shè)定值改變以后,轉(zhuǎn)速測量值沒有及時改變,導致輸出電流不斷增加,然后轉(zhuǎn)速測量值才發(fā)生突然變化,由此,說明調(diào)門有卡澀的地方。

3.4 綜合分析
綜合以上動態(tài)和靜態(tài)實驗分析:
①根據(jù)繞定軸轉(zhuǎn)動剛體的轉(zhuǎn)動慣量公式:
由于汽輪機葉片減少,導致轉(zhuǎn)子的質(zhì)量以及質(zhì)量的分布狀態(tài)發(fā)生了改變,因此轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動慣量發(fā)生了改變,所以轉(zhuǎn)速不可能維持在原來的穩(wěn)定狀態(tài)。通過調(diào)整PID動態(tài)參數(shù)使轉(zhuǎn)速在新的平衡狀態(tài)下達到新的穩(wěn)定。
②通過動態(tài)實驗發(fā)現(xiàn),汽輪機的調(diào)速汽門有卡澀現(xiàn)象,存在調(diào)節(jié)部套老化的問題,這也是影響轉(zhuǎn)速波動的重要因素。以上兩點是造成這次轉(zhuǎn)速波動的主要原因。

4、提高轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性的幾點有效措施
4.1 保證系統(tǒng)參數(shù)的線性化關(guān)系
保證轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的定期校驗,使PEAK150電流輸出、二次油壓和調(diào)門開度保持線性關(guān)系,這是調(diào)速系統(tǒng)正常運行的前提條件,特別是更換電液轉(zhuǎn)換器后,為保證線性關(guān)系必須進行靜態(tài)實驗;
4.2 保證一次檢測元件的正確安裝探頭是調(diào)速系統(tǒng)的“眼睛”,保證探頭的準確安裝和安裝精度,防止導線浸油或者與金屬物質(zhì)接觸。
4.3 確保汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)各組成部分滿足工藝要求
一是按時對電液轉(zhuǎn)換器前濾網(wǎng)進行清洗;二是定期對透平油進行化驗,采取措施保證油的品質(zhì)滿足工藝要求;三是保證調(diào)節(jié)部套正常工作,避免卡澀。

5、結(jié)束語

經(jīng)過以上的實驗和分析,不僅從根本上找到了引起轉(zhuǎn)速波動的原因,而且找到了解決轉(zhuǎn)速波動的方法。并且從中得到了啟發(fā),在高爐鼓風機組的維護中,必須系統(tǒng)思考,任何現(xiàn)場出現(xiàn)的故障都不能在某一個學科的領(lǐng)域內(nèi)孤立分析,應該密切結(jié)合現(xiàn)場的實際,多方面多專業(yè)多角度的考慮,只有多多增進學科之間的融合,拓展知識面,才能更好地解決現(xiàn)場出現(xiàn)的各種故障和難題。

汽輪機轉(zhuǎn)速波動原因分析與處理》作者:蕪鋼鐵集團有限公司自動化部 趙佳  高洪軍。本文作者簡介:趙佳,女,工程師,畢業(yè)于沈陽大學自控系,現(xiàn)從事計算機控制系統(tǒng)及熱工儀控系統(tǒng)的開發(fā)與維護工作。

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