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雙氣缸閥門氣缸串氣故障處理及防串氣改造經(jīng)驗分享

2019/6/12 1:46:06 人評論 次瀏覽 分類:控制閥  文章地址:http://prosperiteweb.com/tech/2534.html

本文分享雙氣缸閥門氣缸串氣導致閥門開度不夠的故障檢查、判斷和處理的經(jīng)驗,并提供雙氣缸閥門防氣缸串氣改造的成熟經(jīng)驗供儀表工參考和借鑒。

某化工廠空分裝置冷箱氮氣壓力調(diào)節(jié)采用雙氣缸氣動蝶閥(拔叉式氣缸帶彈簧復位),調(diào)節(jié)回路沒有旁路。某日,出現(xiàn)PID調(diào)節(jié)器給出開閥控制指令后雙氣缸氣動蝶閥動作,但現(xiàn)場閥門開度與PID調(diào)節(jié)器輸出值不一致,最大只能開到31.2%


故障原因
分析及判斷思路
1、檢查閥門定位器入口氣源壓力,確認氣源管線壓力和空氣過濾減壓閥沒有問題。
2、檢查PID調(diào)節(jié)器輸出與閥門定位器接收到的信號,PID調(diào)節(jié)器給50%開度信號-現(xiàn)場閥門定位器面板顯示電流信號50%,確認控制回路沒有問題。
3、閥門定位器閥位顯示開度為31.2%,確認閥門實際開度與顯示一致。
4、當閥門定位器接收到的閥位反饋信號小于控制信號時,正常情況下閥門定位器應該不所的向氣缸補氣,出口壓力表指針應該會出現(xiàn)擺動,直到輸出壓力接近氣源壓力為止。而實際壓力表指針確穩(wěn)定在0.2MPa位置,可能原因如下:
①閥門定位器氣源壓力低,最大只有0.2MPa(實際閥門定位器輸入氣源壓力有0.4MPa)。
②放大器損壞(內(nèi)部壓電閥輸出漏氣;主閥閥芯長度不夠等)。
③輸出管路泄漏(用肥皂水檢查,氣路及接頭沒有泄漏)。
④氣缸串氣,(西門子定位器在偏差小于微調(diào)范圍的情況下為脈沖式補氣,這時輸出壓力表會出現(xiàn)明顯的擺動,并能聽到“噗呲,噗呲”的補氣聲音。當偏差較大時,閥門定位器變?yōu)檫B續(xù)式補氣,此時輸出壓力會根據(jù)氣源壓力和下游管路及執(zhí)行機構(gòu)的耗氣情況,穩(wěn)定在一個固定的值)。
⑤檢查氣缸:檢查閥門的兩個氣缸,左氣缸排氣孔1和右氣缸排氣孔2兩處在閥門保持31.2%開度時均有氣體持續(xù)排出,且2排氣孔氣流要比1排氣孔大,證明故障就是氣缸O型圈磨損漏氣(俗稱氣缸串氣)造成的。假設(shè)閥門定位器的主板和放大器損壞,不能正常向閥門氣缸補氣,那么當輸出管路漏氣或氣缸串氣時,閥門開度將慢慢減小,直到全關(guān)。而現(xiàn)在閥門在氣缸串氣的情況下還能保持31.2%的開度,證明閥門定位器本身的功能是正常的。


處理前安全措施
1、在閥門氣缸串氣問題解決之前,將閥門解除自動,用手動給定35%的開度,避免閥門頻繁動作加速氣缸O型密封圈的磨損;
2、在具備條件時,由工藝調(diào)整負荷,使閥門臨時全關(guān)十分鐘;儀表工在串氣較嚴重的右側(cè)氣缸氣源管上加裝手閥,將其切出,由雙氣缸改為單氣缸運行(閥門開度增加了6%)。

雙氣缸閥門氣缸串氣故障處理方法
更換新氣缸或更換氣缸密封組件。

雙氣缸閥門氣缸串氣故障防范措施及改進
1、由于是停工多年的裝置重新開工,且沒有對閥門進行徹底的解體檢修,所以O(shè)型圈、膜片、填料等密封部件老化的現(xiàn)象很普遍。后來利用停工大修機會,對廠區(qū)內(nèi)所有閥門密封件全部更新。
2、對廠區(qū)內(nèi)閥門氣源管線改造,加裝油霧器,潤滑閥門氣缸。
3、定期巡檢排查,如有串氣,提前做計劃維修。
4、對廠區(qū)內(nèi)所有雙氣缸閥門進行改造,在電磁閥出口三通后,分別給每個氣缸單獨加裝一個截止閥,使氣缸能夠在不影響閥門開度的情況下在線切換為單氣缸模式。這樣可以在遇到單個氣缸故障時, 切出來在線更換, 降低意外停車風險。

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